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鍋爐軟化水處理工作原理與應(yīng)用

文章出處:責(zé)任編輯:人氣:-發(fā)表時(shí)間:2015-08-13 16:46【

  鍋爐軟化水處理設(shè)備的工作原理與應(yīng)用

  全自動(dòng)軟水設(shè)備控制系統(tǒng)技術(shù)成型、操作簡(jiǎn)便、運(yùn)行可靠。鍋爐能否與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,水質(zhì)處理是非常重要的。鍋爐軟化水裝置是針對(duì)鍋爐結(jié)垢而推出的一種原水去硬預(yù)處理裝置,去處原水中的鈣、鎂離子,使鍋爐內(nèi)部不再結(jié)水垢,提高鍋爐熱交換利用率,保障鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行。本文為您詳細(xì)介紹了鍋爐軟化水處理設(shè)備的工作原理與應(yīng)用。

  由于水的硬度主要由鈣、鎂形成及表示由于水的硬度主要由鈣、鎂形成及表示鈉離子交換軟化處理的原理是將原水通過(guò)鈉型陽(yáng)離子交換樹脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+與樹脂中的Na+相交換,從而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到軟化。

  硬水轉(zhuǎn)換軟化水的化學(xué)方程式:

  鈣的去除:CaCO3+2NaCl=CaCl2+Na2CO3;

  鎂的去除:MgCO3+2NaCl=MgCl2+Na2CO3;

  3、鍋爐軟化水設(shè)備控制閥類型:

  <1>、半自動(dòng)(手動(dòng))控制閥;

  <2>、全自動(dòng)流量型控制閥;

  <3>、全自動(dòng)時(shí)間型控制閥;

  4、鍋爐軟化水設(shè)備軟水硬度超標(biāo)的原因分析:

  1)在軟水設(shè)備的取樣口檢測(cè)是合格的,但軟水箱中的水硬度超標(biāo),造成此現(xiàn)象的原因如下:

  A、再生周期設(shè)定過(guò)大,或流量計(jì)故障造成的計(jì)量不準(zhǔn),使樹脂本該再生時(shí)未能及時(shí)再生,致使超標(biāo)水注入軟水箱。

  B、正洗時(shí)間偏短,使本應(yīng)在正洗中被沖掉的廢鹽水被部分地帶到軟水箱中。

  C、給水水壓不穩(wěn)引發(fā)的鹽箱補(bǔ)水過(guò)少,吸鹽過(guò)少,正洗不足,其中任何一項(xiàng)都可造成該次再生后出水硬度超標(biāo),影響軟水箱水質(zhì)。

  D、在鹽箱中的鹽很少時(shí),未能及時(shí)添加,造成某次再生的效果不佳。

  E、操作不當(dāng),在某次再生過(guò)程中關(guān)閉給水閥。

  以上錯(cuò)誤中任何一項(xiàng)均可造成短時(shí)間大量超標(biāo)水注水軟水箱,需要合格軟水長(zhǎng)時(shí)間稀釋超標(biāo)水才可使軟水箱中的水重新達(dá)標(biāo)。

  2)在軟水設(shè)備的取樣口多次檢測(cè),均不合格,將此情況分為新裝軟水設(shè)備初次試水硬度超標(biāo)及在用軟水設(shè)備硬度超標(biāo)分別討論:

  A、新裝軟水設(shè)備初次試水硬度超標(biāo)的原因:

  a 管與控制閥交接處的O形密封圈未形成密封,此時(shí)應(yīng)檢查:

  ·管的長(zhǎng)度是否夠,外徑是否符合要求;

  ·是否忘記裝O形密封圈;

  ·O形密封圈是否破損;

  b 管上破損,有裂紋。

  c 給水TDS值與樹脂層高度比值過(guò)大。

  d 給水TDS值與樹脂交換容量的比值過(guò)大。

  e 進(jìn)出水口接反。

  B 在用軟水設(shè)備軟水硬度超標(biāo)的原因:

  a 給水TDS值與樹脂層高度或樹脂交換容量的比值過(guò)大。與新樹脂初次試水相比,在用軟水設(shè)備對(duì)給水TDS值要求更嚴(yán)格,當(dāng)樹脂層高度為1.5米,總硬度為13mmol/L,給水TDS值≧900mg/L時(shí),確保軟水硬度≤0.03mmol/L將會(huì)比較困難。

  b 樹脂中毒,老化引起的樹脂交換容量降低。由此種原因引起的軟水硬度超標(biāo)是一漸進(jìn)過(guò)程,不是突然出現(xiàn)的明顯超標(biāo)。

  c 鹽箱中的鹽量過(guò)少。當(dāng)鹽箱中水量正常,而鹽的高度不及水的高度的1/3時(shí),在吸鹽步驟的中后期吸上的鹽水很可能不飽和,致使經(jīng)射流器稀釋后的鹽水濃度低于再生要求,影響再生效果。

  d 鹽箱中的總水量過(guò)少,我們的經(jīng)驗(yàn)是樹脂罐中每100L樹脂,所需鹽箱中的水量約為35-40L,過(guò)多低于這一標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)引發(fā)再生不充分。

  e 吸鹽水太慢,在正常的時(shí)間內(nèi),不能吸入足夠的鹽水,其原因如下:

  ·給水壓力過(guò)低;

  ·上下布水中泥沙等雜物堵塞嚴(yán)重;

  ·廢水軟管變形、折彎等引發(fā)的排廢水不暢;

  ·樹脂層內(nèi)雜質(zhì)太多;

  ·吸鹽管路上有泄漏點(diǎn),使空氣被吸入;

  ·射流器中有異物;

  ·空氣逆止閥失靈,提前關(guān)閉或被堵塞;

  ·射流器選型偏??;

  3)樹脂罐中有大量氣體存在,該氣體可能來(lái)自于給水中帶氣,或慢洗過(guò)程空氣逆止閥關(guān)閉不嚴(yán)。

  g 未使用大粒無(wú)碘鹽。

  h 控制閥內(nèi)部漏硬:一般的控制閥內(nèi)部漏硬時(shí),往往會(huì)出現(xiàn)軟水口與廢水口同時(shí)出水,但對(duì)于64D或74A系列,可能會(huì)通過(guò)陶瓷動(dòng)片上的小孔形成內(nèi)漏,如果是此種內(nèi)漏,處于正沖洗位置,可在廢水口檢測(cè)到合格軟水,但轉(zhuǎn)入運(yùn)行位置后,軟水硬度超標(biāo)。

  小型鍋爐(蒸發(fā)量<20t/h)的補(bǔ)給水,以鍋爐外化學(xué)水處理——即我們常說(shuō)的軟化水為主,根據(jù)GB1576—2001工業(yè)鍋爐水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,額蒸發(fā)量≤2t/h,且額定蒸汽壓力≤1.0MPa的蒸汽鍋爐和汽水兩用鍋爐以及額定功率≤4.2MW非管架式承壓的熱水鍋爐和常壓熱水鍋爐,可采用鍋內(nèi)加藥處理,盡管有以上規(guī)定,根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn),在以上兩類可采用鍋內(nèi)加藥處理的場(chǎng)合中,我們?nèi)詮?qiáng)烈推薦將軟化水作為鍋爐補(bǔ)給水,原因如下:

  (一)軟化水的檢驗(yàn)指標(biāo)單一,檢驗(yàn)方式簡(jiǎn)便,對(duì)水處理效果可隨時(shí)、即時(shí)檢測(cè),心中有數(shù);而鍋內(nèi)加藥法的水處理效果不便檢驗(yàn),實(shí)踐中往往通過(guò)鍋爐運(yùn)行一段時(shí)間后,打開人孔、手孔目測(cè)防垢效果,造成檢驗(yàn)手段的滯后性。

  (二)軟化水處理以去除水中的鈣、鎂為目的,對(duì)不同性質(zhì)的水的處理方法基本相同;而從嚴(yán)格意義上講,不同的鍋內(nèi)加藥法,其防垢機(jī)理不同,對(duì)不同水質(zhì),藥劑配方應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整,而實(shí)踐中經(jīng)常遇到同一配方應(yīng)用于多種水質(zhì)的情況,從而導(dǎo)致很多效果不佳的案例出現(xiàn)。

  (三)對(duì)于熱水鍋爐,如果不使用軟化水,某些情況下會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重后果。在實(shí)踐中,由于爐型設(shè)計(jì)等原因,我們發(fā)現(xiàn)大量熱水鍋爐存在高溫區(qū)局部汽化問(wèn)題,在汽化嚴(yán)重的水管部分,甚水垢過(guò)多形成局部堵死,造成爆管。因此,我們建議,熱水鍋爐不但應(yīng)當(dāng)配套軟化水設(shè)備,而且鍋爐補(bǔ)給水的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)較GB1576-2001所規(guī)定的0.6mmol/L更為嚴(yán)格,我們企業(yè)內(nèi)部執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)為0.1mmol/L,在許多熱水鍋爐的使用中均取得了良好效果。

  (四)全自動(dòng)軟化水設(shè)備的出現(xiàn),降低了對(duì)軟水設(shè)備操作人員的要求,使許多沒(méi)有專職水處理化驗(yàn)人員的單位仍能很好的使用軟化水作為鍋爐補(bǔ)給水,特別是TMF系玩軟化水設(shè)備的成功應(yīng)用大大降低了全自動(dòng)軟水設(shè)備的生產(chǎn)成本,使鍋爐配套全自動(dòng)軟水設(shè)備時(shí)的一次性投資,明顯減少。真正使軟化水處理技術(shù)與其它水處理方式相比具有了極為明顯的優(yōu)勢(shì)。